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燃气炉炉矿失常的处理

2022-05-18 11:29:55

燃气炉改进原材料情况,紧抓槽下筛余,原材料是基础,筛余的好与坏与炉况密切相关。

(1)提升生矿震动筛一套(之前生矿沒有筛粉立即人炉)尽可能筛出5~下列的粉末状;

(2)操纵焦炭与球团矿的给料量,由之前每秒钟20kg降到每秒钟lOkg,尽可能增加筛余时间,提升筛选实际效果;

(3)加强槽下筛余管理方法,规定值勤装修工长每个班检查原燃料四次并搞好纪录,卷扬机工每个班清筛面2次以上。

燃气炉制订具体的加工工艺实际操作规章制度,尽可能保证实际操作上三班统一:

(1)创立炉况整治科技攻关工作组,在厂区区域内借调三名实际操作水准高,工作经验足的装修工长开展三班实际操作,规章制度调节由科技攻关分组讨论后明确;

(2)日常实际操作:A、排风量气压操纵以平稳为主导,不允许盲目跟风加风,炼铁高炉量压焦虑不安,立即减仓;B、定压力差实际操作,尽量操纵透气性指数值在正常的标准的限制;C,温度控制适度高控,规定铁水温度不低于1460,低温度控制果断严禁,发生要开分析会;D、碱性下控,一般不高过1.10,操纵在1.05-1.10中间。


燃气炉


洗炉:

(1)洗炉选用分散化加微信好友洗炉剂和集中化加微信好友洗炉剂相配搭的形式开展,洗炉剂为:锰矿和莹石,占比按2:1混和。

(2)分散化加微信好友洗炉,每次料匀称添加锰矿、莹石、总数占矿批5%上下,布向火炉边沿,不断洗炉一个星期。

(3)集中化洗炉,依据炉况水平,经常性集中化洗炉,目地是快速恢复炉况,改进料柱透气性能,做到活跃性炉缸的目地,5号炼铁高炉在解决炉况紊乱过程中集中化洗炉5次,每次加人净焦20车(每辆车2000kg)带莹石和锰矿,负载按1.0测算,根据洗炉获得了显著的实际效果,炉墙温度回暖,水温度差做到正常的范畴,附近温度差趋于匀称。

放料制度的调整:

5号炼铁高炉主要因素是长期性核心焦炭不够,导致核心料柱透气差,且长期性风机机械能不够导致核心比较严重沉积的情况,因而在面料及气旋操纵上果断对外开放核心的构思,关键方式:(1)变小铁矿石批重。矿批由24吨变小至23.1吨。(2)焦炭、铁矿石总体向核心挪动2度,适度松散边沿,确保顺行。(3)提升炉核心焦炭量,与此同时变小焦矿服务平台。


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